本报讯 记者 雷 丽 通讯员姚永柏报道: “今年,我们充分利用资料录取一体化技术,一个平台只测一口井,34口井在设计中取消测井项目,单井平均节省钻井费用70万元,累计节约钻井施工费用2000多万元。”12月13日,江汉油田工程管理部钻井工程室副主任易争利介绍。
涪陵页岩气田投资规模大,建设项目多。江汉油田全面加强投资成本管理,围绕降本目标,持续优化方案设计,强化工艺、装备集成配套,加强关键技术攻关,全力降低钻采成本。前11个月,气田钻井提速降本明显,单井钻井成本同比降低5.3%。
从源头进行方案优化实现降本。气田优化气井井身结构,全面推广“导管+二开次”井身结构,进一步优化技术套管下深,部分井由封小河坝组上提至封韩家店组。“技术套管主要是起稳定井壁和地层的作用,我们通过前期钻井发现,有些井的地下情况不太复杂,地层稳定性较好,不需要把技术套管下这么深。”易争利说。今年,气田在焦石坝主体区实施井身结构优化43井次,技术套管下深优化14井次,节约套管费用470万元。
气田全面推广二开中完去通井化作业,即在钻井第二个开次钻完进尺后未通井直接下技术套管,1口井节约周期1.5天。以前,气井在钻井第二个开次钻完进尺后要进行通井作业,技术人员通过试验,发现可以省略通井这一工序,于是在方案设计上进行优化,全面推广二开中完去通井化,降低中完与完井作业周期,提高作业时效。
施工过程中,气田要求工程公司严格执行《钻井装备升级配套方案》要求,使加强型钻机占比提高至33.3%。在此基础上,通过大排量、高转速、高钻压,把机械钻速提高至11米/小时,同比提高8.37%,为不断优化钻井周期奠定装备基础。前11个月,涪陵页岩气田平均钻井周期同比缩短10.98%,故障复杂时效同比降低25.251%。